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昆山飛馬特機(jī)電設(shè)備有限公司
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1靜盤鑄造過程的研究
1.1東久造型線工作過程
靜盤毛坯在AMF-Ⅱ07東久主機(jī)上造型生產(chǎn)(Produce),砂箱內(nèi)廓尺寸700mm×600mm×200mm.設(shè)備工作過程是垂直射砂,水平分型
在這一造型過程(guò chéng)中,設(shè)備(shèbèi)性能對鑄型分型面硬度是否達(dá)到要求,脫模是否水平,平穩(wěn),合箱是否定位準(zhǔn)確等方面的影響(influence)都對毛坯外觀質(zhì)量起到了決定性作用
2缺陷(defect)分析及改進(jìn)措施
缺陷部位分別產(chǎn)生在每型上型的四角區(qū)間,約占鑄件一周比例的 1/3~1/4。
2.2改進(jìn)措施改進(jìn)措施如下:
分析其可能的產(chǎn)生原因有
?、贆z查模具及模板,清理模具;
?、跈z查芯子在下型中的平齊程度,打磨平整后使用;
?、蹤z驗(yàn)并記錄(jì lù)上型表面硬度,調(diào)整(Adjustment)到標(biāo)準(zhǔn)(biāo zhǔn)要求85以上。
2.3結(jié)果驗(yàn)證
經(jīng)劃線檢查模具型板,上,下型平行度,垂直度均符合要求;模具有毛刺和損傷現(xiàn)象,經(jīng)修復(fù)達(dá)到使用要求;并恢復(fù)了上,下型射砂倒流板,增加射砂均勻(jūn yún)性,使四角的砂子能夠有效充滿,硬度也趨于均勻。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)冷卻水通過管道進(jìn)入空壓機(jī)中間冷卻器對一級壓縮排出的氣體進(jìn)行冷卻降溫,再進(jìn)入后冷器對排氣進(jìn)行冷卻,另一路冷卻水進(jìn)水管道經(jīng)過主電機(jī)上部的兩組換熱器冷卻電機(jī)繞組,還有一路對油冷卻器進(jìn)行冷卻。經(jīng)生產(chǎn)兩爐毛坯驗(yàn)證,效果(xiàoguǒ)不理想,毛坯爛邊依然大量存在。
3修訂實(shí)施方案對于產(chǎn)品(Product)缺陷原因分析(Analyse),往往都是在技術(shù)方面或操作過程中找問題(Emerson),由于不太了解設(shè)備的綜合作用效果(xiàoguǒ),從而忽略設(shè)備的影響因素,故需要調(diào)整思路,走出分析誤區(qū)。
3.1二次原因分析(Analyse)及措施(指針對問題的解決辦法)原因分析如下:
?、倜撃?Demoulding)阻力大,鑄件一周的脫模時(shí)間存在不一致;
?、诿撃0寰嚯x太長,脫模瞬間速度太快,抖爛了上型。
對應(yīng)措施如下:
①調(diào)整設(shè)備脫模(Demoulding)程序,使之平穩(wěn);
②檢查脫模板行程距離,增加接觸(contact)的平穩(wěn)性。
3.2實(shí)施(Implementation)結(jié)果
對毛坯巡查結(jié)果顯示,鑄件合格率有所提高,但不明顯,有的爐次廢品率仍高達(dá)50%~70%.
4設(shè)備,技術(shù)(technology)綜合分析(Analyse)
4.1分析
總結(jié)(zǒng jié)了前兩次失敗的教訓(xùn),決定想辦法(methods)徹底(thorough)巡查合模后的型腔完整情況,因此提出措施:通過(tōng guò)兩種方法觀察上型損壞程度,即一種放置芯子,一種不放置芯子。將合模后型腔從主機(jī)運(yùn)到輸送線段,然后取下,分別從型腔的中間剖切開,察看斷面,觀察上模四周的完整情況。結(jié)果顯示(display),下芯子的上型型腔已破損,而沒有下芯子的型腔是完好的,此時(shí)基本可以斷定爛型與芯子有直接的關(guān)系。在排除了芯子尺寸(size)問題的情況下,一定是上型或下型腔存在問題,爛邊的原因可以歸結(jié)為:
①設(shè)備密封不嚴(yán),致使射砂壓力(pressure)不足,造成砂量空間小的部位即型腔的邊沿區(qū)域進(jìn)砂量相對較少,導(dǎo)致此部位型腔砂子松散,硬度太低;
?、谏希滦秃闲秃?,下型在上型的重力作用下,吃砂量少,硬度偏低的部位就會出現(xiàn)下沉,尤其是在壓鐵下壓后(壓鐵套箱總重共計(jì)370kg),與芯子相鄰接觸的型腔部分沒有足夠的支撐力而向下退讓,由于芯子是由熱覆膜砂制成,外圈厚度雖只有10mm,但其硬度遠(yuǎn)高于型腔,這時(shí)不具有退讓性的芯子在局部凸出于分型面。昆山空壓機(jī)是一種用以壓縮氣體的設(shè)備。空氣壓縮機(jī)與水泵構(gòu)造類似。大多數(shù)空氣壓縮機(jī)是往復(fù)活塞式,旋轉(zhuǎn)葉片或旋轉(zhuǎn)螺桿。離心式壓縮機(jī)是非常大的應(yīng)用程序。如果上型的硬度相對較高時(shí),在受到芯子這個(gè)外力頂壓時(shí),只能朝著無外力阻擋的中心方向移動(dòng),由于位移量很小,大多數(shù)型腔并沒有掉砂,而是上型型腔局部形成裂縫,如圖7所示。澆注后,鐵水自然順勢鉆進(jìn)了鑄型的空隙中,導(dǎo)致(cause)鑄件外圓最終留下毛邊痕跡,產(chǎn)生了帶缺陷(defect)的產(chǎn)品。
4.2糾正措施及效果
對分型面不同區(qū)域測量(cè liáng)硬度(Hardness),使用(use)B型硬度計(jì)的檢測(檢查并測試)結(jié)果(result),四周為45~70,中間部位85以上,證實(shí)了上述推測。
采取措施如下:
?、傩薷哪>撸ǚQ號:工業(yè)之母),調(diào)整型腔吃砂量,使下型兩邊原來最少20mm的砂型厚度增加到30mm,改善硬度不均的狀況。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)冷卻水通過管道進(jìn)入空壓機(jī)中間冷卻器對一級壓縮排出的氣體進(jìn)行冷卻降溫,再進(jìn)入后冷器對排氣進(jìn)行冷卻,另一路冷卻水進(jìn)水管道經(jīng)過主電機(jī)上部的兩組換熱器冷卻電機(jī)繞組,還有一路對油冷卻器進(jìn)行冷卻。檢測表明,這樣能使型腔四周硬度值增加為75以上。
?、诟鼡Q(replace)上,下壓板密封條,增加砂箱的緊實(shí)壓力。
?、墼黾幽0鍓簩?shí)塊,提高型腔局部(part)硬度。
經(jīng)過幾次改進(jìn),找到了產(chǎn)生缺陷的真正原因。昆山空壓機(jī)維修是更換全部磨損的零件,空壓機(jī)轉(zhuǎn)1000個(gè)小時(shí)或一年后,要更換濾芯,在多灰塵地區(qū),則更換時(shí)間間隔要縮短。濾清器維修時(shí)必須停機(jī),檢查壓縮機(jī)所有部件,排除壓縮機(jī)所有故障。實(shí)施糾正措施后,試生產(chǎn)的毛坯消除了爛邊現(xiàn)象。
5結(jié)論
?。?)AMF-Ⅱ07東久生產(chǎn)線的造型主機(jī)和輔機(jī)是一組復(fù)雜的系統(tǒng),毛坯質(zhì)量的優(yōu)劣在很大程度上依賴于該生產(chǎn)設(shè)備(shèbèi)性能是否保持穩(wěn)定靜盤爛邊現(xiàn)象與設(shè)備性能退化影響(influence)有關(guān),因此要經(jīng)常關(guān)注設(shè)備密封,射砂壓力(pressure),運(yùn)動(dòng)定位等環(huán)節(jié)。
(2)鑄造設(shè)備與工藝(Technology)技術(shù)(technology)對毛坯質(zhì)量的影響是交叉和疊加的,在分析產(chǎn)品(Product)缺陷(defect)原因時(shí)要進(jìn)行全面的綜合研究。昆山空壓機(jī)維修軸承跑外圈一般是因?yàn)榕浜系木炔粔蛞约巴馊Χㄎ环绞皆O(shè)計(jì)不合理造成的。并非所有機(jī)頭都按這個(gè)時(shí)間進(jìn)行,如果保養(yǎng)好的可以延后,保養(yǎng)差的則需要提前。 在工藝技術(shù)不夠完全合理的情況下,由于設(shè)備的優(yōu)良性能,能使工藝的不合理作用力弱化;反之,設(shè)備的性能退化,會使工藝技術(shù)不合理引起的產(chǎn)品缺陷程度更加嚴(yán)重。在設(shè)備性能老化,或維護(hù)修理不到位的情況下,可以對產(chǎn)品質(zhì)(Character)量產(chǎn)生致命的影響。